加(jiā)氣混凝土砌塊(kuai)設備生産線生(sheng)産廢料循環利(li)用工藝
廢(fèi)料在加氣混凝(ning)土生産線
中是(shì)不可避免的,如(ru)果我們對這些(xie)廢料不做任何(hé)處理,或廢棄,又(yòu)或者把這些廢(fèi)料僅僅作爲填(tián)充材料來利用(yong)的話,就大大的(de)浪費了它本身(shen)的價值,同時也(yě)大大增加整條(tiáo)生産線的生産(chǎn)成本。畢竟大家(jiā)都知道,生産廢(fèi)料就相當于損(sǔn)失,平白無故的(de)制造這麽多的(de)廢料出來,從根(gen)本上面就證明(míng)了設備并不是(shì)符合國家科技(jì)綠色環保的标(biāo)準。很早以前,我(wǒ)們上海華預的(de)技術團隊就對(dui)于做了無數次(cì)的研究創新,從(cong)物理變化和化(hua)學反應深一層(ceng)次去研究,終于(yu)是掌握的新一(yi)代加氣混凝土(tǔ)砌塊生産線循(xun)環利用工藝。這(zhè)對于原始的加(jiā)氣混凝土砌塊(kuài)生産線來說應(yīng)該是一個巨大(da)的飛躍了。 首先(xian),我們要說明一(yī)下,根據以前出(chū)現的生産廢料(liao),我們上海華預(yu)技術團隊做了(le)反複的實驗,并(bing)且在實驗得出(chu)結果以後,我們(men)又到我們的客(kè)戶現場進行了(le)實地的操作,結(jie)果非常的理想(xiǎng)。下面我們就詳(xiang)細的說明一下(xia)我公司的實驗(yàn)結果,我們是如(rú)果來綜合利用(yòng)加氣混凝土設(shè)備生産線中廢(fei)料的. 一、我在實(shí)驗中利用選用(yong)粉煤灰加氣混(hùn)凝土廢料與無(wú)水石膏作爲膨(peng)脹組分,将加氣(qi)混凝土廢料于(yu)105'C溫度下煅燒2h後(hòu).與無水石膏按(an)1:1的比率一起于(yu)球磨機内球磨(mo),加氣混凝土設(shè)備,當細度達到(dào)0.08mm、方孔篩餘量<10%時(shí)出料,混合均勻(yun)後即得低堿混(hùn)凝土膨脹劑.此(cǐ)時無水石膏爲(wei)工業氟石膏,SO3含(hán)量>39%; 二、在第二個(gè)階段是我們利(lì)用第一步中制(zhi)作的脹劑和矽(xī)酸鹽水泥,我們(men)分别把它們按(àn)15%和85%的配比混合(he)均勻得到膨脹(zhang)水泥。這個過程(chéng)我們發現在膨(péng)脹水泥在水中(zhong)養護1天和28天的(de)膨脹率分别爲(wèi)0.35%和1.08%,到達标準要(yao)求.以上兩個過(guò)程,我們成功的(de)使加氣混凝土(tǔ)廢料轉化爲CaO-SiO2-AL2O3,四(sì)元體系材料,這(zhe)一方法有效的(de)利用了加氣塊(kuài)生産線設備生(sheng)産過程中出現(xiàn)的廢料。并且這(zhè)些廢料經過以(yǐ)上兩步驟的處(chù)理的出來的産(chan)品具有:高活性(xing)、高性能和多功(gong)能等特性,粉磨(mo)到一定細度後(hou),可作爲膠凝材(cai)料取代部分水(shui)泥或自密實棍(gun)凝土填料,也可(ke)與石膏質材料(liào)按一定配比混(hun)合制成膨脹劑(jì)和膨脹水泥原(yuán)料。 也許看着有(you)些簡單,但是具(jù)體的數據都是(shi)經過我們華預(yù)的專業技術團(tuan)隊認真實驗得(dé)到的,又經過一(yi)段時間的設備(bei)磨合,我們已将(jiāng)把這個技術完(wán)美的嫁接在加(jia)氣混凝土砌塊(kuai)生産線的生産(chǎn)工藝之中。我們(men)獨特創新的技(ji)術工藝在市場(chǎng)上面是獨一無(wu)二的,并沒有任(ren)何其他的廠家(jiā)能夠得到其精(jīng)髓,若對加氣混(hun)凝土砌塊設備(bei)項目感興趣的(de)話,歡迎您來我(wǒ)公司現場觀摩(mó),實地考察。
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